七角井钒铁矿矿区内铁矿体赋存于青白口系大豁落山组的顶部,含矿层东西长4.3km,一般厚10~30m,最厚约67m,矿层中间厚两端薄,平均真厚度18.22m,矿体倾角28°~60°。矿石中金属组分较简单,为单一铁矿床,全铁(TFe)品位一般为30%~35%,平均30.45%。矿石平均密度为3.49t/m3,岩石平均密度为2.9t/m3;矿石普氏硬度系数f为10~12,岩石普氏硬度系数f为8~10,岩石整体稳固性较强,局部和矿岩界线处岩石为层状板岩,稳固性较差;矿岩松散系数为1.5;矿岩抗压强度为93.74~185.39MPa。矿区水文地质条件较简单,矿岩内含水量极少。
1矿房结构参数及主要采切工程
七角井钒铁矿分段空场采矿法矿块沿矿体走向布置,沿矿体走向将矿体按50m长度划分为一个矿块,其中矿房42m,间柱8m,宽度为矿体的厚度,中段高为65m,共分4个分段,分段高度平均约16m(图1)。矿块中不留顶柱和底柱。采准切割工程有分段脉外运输巷道,其断面规格为4.3m(宽)×3.5m(高),B/3三心拱,喷混凝土支护的巷道规格为4.4m(宽)×3.55m(高),B/3三心拱;分段凿岩巷道、出矿进路、切割巷,其断面规格均为3.2m(宽)×3.0m(高),B/4三心拱等。切割井布置于切割巷道内,具体设计位置以实际揭露矿体情况为准,其断面规格为2.0m(宽)×2.0m(高)。分段脉外运输巷道布置于脉外,通过辅助斜坡道,由分段巷道向矿体内掘分段凿岩巷道。
2回采作业施工设备及材料
平巷掘进及切割井施工使用的凿岩设备均为YT28型凿岩机,YT28型凿岩机适宜于在中硬或坚硬(f=8~18)的岩石上钻凿水平、倾斜和垂直炮孔,炮孔直径一般为34~42mm,有效、经济钻深可达5m。各分段回采矿房的中深孔凿岩施工采用YGZ-90钻机,圆盘回转、雪橇型支架,钻头为直径55mm的八齿牙轮钻头,钻孔直径65mm,钻杆长度均为1.1m。各回采矿房采用XYWJ-3.5L型铲运机在各分段回采矿房出矿,铲运机从矿房底部铲运矿石后倒入15t自卸卡车,由15t自卸卡车铲装运输至各矿石溜井卸矿。掘进工作面的副产矿及矸石由XYWJ-3.5L型铲运机装运至15t自卸卡车,由卡车倒运。中深孔爆破采用粉状铵油炸药为主爆药,起爆药包采用32mm的药卷与非电导爆管加工而成,爆破时采用复式微差起爆方式(切割槽安装导爆索),安排各炮孔采用非电导爆管孔内起爆,排内齐发,排间微差(排间毫秒导爆管微差-排内导爆索齐发爆破),中深孔装药采用BQF-100装药器装药。
采切掘进爆破采用2#岩石乳化炸药,塑料导爆管起爆网络,导爆管须连接可靠,导爆管雷管正向起爆导爆管,塑料导爆管型号为8#雷管,为非电导爆管,分为瞬发导爆管雷管和延期导爆管雷管,导爆管长度为5,6m,爆速为(1950±50)m/s。
3参数优化
3.1采切巷道布置优化
根据边探矿边掘进边设计的原则,脉内凿岩巷道施工超前于脉外运输巷道一个矿房的长度,凿岩巷道施工至切割槽位置立即进行探矿掘进工作,探明矿体上、下盘矿界后,方可设计施工脉外运输巷道。为确保脉外运输巷道通行安全,将其与矿体下盘的垂直距离由20m调整为15m,实现在减少施工成本的同时,满足安全通行的目的。以倾角45°、垂直厚度20m的矿体(水平厚度28m)为例,由于矿体倾角较缓,脉内凿岩的合理布置成为安全、高效施工中深孔的关键。该脉内凿岩巷道设计经优化后,巷道中心布置由原来的水平厚度中间(即14m位置),调整为矿体水平厚度7m(距下盘)位置(图2)。经过优化脉内凿岩巷道设计,降低了中深孔施工长孔带来的阻力大、安全隐患高、材料消耗大等问题,为安全、高效生产提供了条件。
3.2中深孔设计优化
七角井钒铁矿中深孔凿岩采用YGZ-90钻机,包括形成切割槽的中深孔和采矿爆破的扇形中深孔两类。由于脉内凿岩及切割巷道断面规格均为3.2m×3.0m,为钻机提供了充分自由的作业空间,因而可根据自由作业空间优化中深孔设计。
3.2.1切割槽设计优化
中深孔切割槽设计排距1.1m,其中第一排距切割井0.8m,机芯据底板1.2m,顶板若与上分层相透,留0.5m保护层,预防穿孔给装药带来的不便。切割槽中深孔机芯由原来2机芯6孔调整为3机芯4孔,进而隔排优化调整为3机芯3孔。根据切割巷道断面规格3.2m(宽)×3.0m(高)1/4B三心拱,调整机心位置,保持机芯距底板高度不变(仍为1.2m),机芯与巷道中心的横向距离由原来的巷道中心向两侧偏移0.5m的2个机芯位置,调整为巷道中心向一侧偏移0.4m作为机芯二;在此基础上继续向该侧偏移0.7m作为机芯一;由巷道中心向另一侧偏移0.7m作为机芯三,机芯一施工2个孔,机芯二、机芯三各施工1个孔。隔排优化调整为由巷道中心向一侧偏移1.1m作为机芯一;巷道中心位置作为机芯二;由巷道中心向另一侧偏移0.7m作为机芯三。实践表明:优化后的中深孔设计施工进尺明显下降,降低了材料消耗。
3.2.2正排设计优化
中深孔正排设计机芯距底板1.2m,边孔角15°,原设计最小抵抗线1.4~1.5m,孔底距1.8m,由于采取该方案设计施工后,中深孔爆破效果不理想,大块率较高,增加了后续二次爆破的危险系数和成本,加大了出矿难度,对矿山生产接续形成了较大的影响。为确保安全、高效生产作业,对矿房正排中深孔进行了优化调整:最小抵抗线调整为1.2m,孔底距调整为2~2.2m(隔排交替布置),边孔角保持不变。通过采用大孔底距小抵抗线的微差爆破技术优化后,一次爆破矿石方量较大,空区场地平整,爆破质量得到改善,爆后矿石破碎块度小,铲装方便,节约了二次爆破的费用,可有效满足生产需求,生产效率得到了大幅提高,总体成本有所下降。
4结语
采准切割设计优化以及中深孔设计优化,对于优化矿山作业流程至关重要。对肃北七角井钒铁矿矿房采切设计、中深孔设计参数进了优化调整,取得了一定的成效,对于类似矿山有一定的参考价值。
参考文献
[1]王士明.间隔回采分段空场法在琅琊山铜矿回收中的应用[J].现代矿业,2013(1):86-88.
[2]蔡泽山.中深孔分段空场法在赛什塘铜矿的应用[J].现代矿业,2011(3):11-13
文章来源:《现代矿业》,2017.3
文章作者:令东牛;金诚信矿业管理股份有限公司
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